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【我為群眾辦實(shí)事】紡電制造部黨支部:小改進(jìn)解決大問(wèn)題

紡電制造部黨支部將黨史學(xué)習(xí)教育與本單位日常工作有機(jī)融合,始終把“辦實(shí)事、解難題”貫穿黨史學(xué)習(xí)教育全過(guò)程,在解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各類(lèi)問(wèn)題中想辦法出實(shí)招,把黨史學(xué)習(xí)教育成果轉(zhuǎn)化為完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的務(wù)實(shí)舉措和成效,進(jìn)一步推動(dòng)黨史學(xué)習(xí)教育走深走實(shí)。

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聚焦生產(chǎn)問(wèn)題 降低勞動(dòng)強(qiáng)度

在公司DJ-2產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中,生產(chǎn)線員工反映,車(chē)間環(huán)境溫度低,灌封膠固化時(shí)間長(zhǎng),造成員工待產(chǎn),半成品又無(wú)法加工的尷尬局面。由于該產(chǎn)品生產(chǎn)周期緊,制造部黨支部急員工之所急,立即召開(kāi)黨小組會(huì)議,針對(duì)灌封膠固化時(shí)間過(guò)長(zhǎng)影響生產(chǎn)進(jìn)程的問(wèn)題展開(kāi)討論,制定出兩條解決問(wèn)題的方案:第一是解決固化所需溫度問(wèn)題,第二是尋找影響固化因素。

會(huì)后,制造部黨小組立即行動(dòng),分頭試驗(yàn)。一方面嘗試在烘房里進(jìn)行灌膠,但經(jīng)過(guò)多次實(shí)驗(yàn),烘房溫度過(guò)高,升溫太快,灌封膠固化效果不理想,該方案失敗。后經(jīng)過(guò)改進(jìn)試驗(yàn),最終確定將小玻璃房作為灌膠操作間,經(jīng)過(guò)制造部黨小組幾天的反復(fù)改進(jìn)對(duì)比實(shí)驗(yàn),終于確定了最佳灌封膠固化溫度;另一方面制造部黨小組又從膠的比例及混合程度著手,調(diào)整比例和攪拌時(shí)間,經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn),最終確定了最佳的工藝流程和方法。

在制造部黨小組的齊心努力下,最終使原本不具備生產(chǎn)條件的環(huán)境得以改善,同時(shí)使原本72小時(shí)的固化周期縮短至48小時(shí),生產(chǎn)周期縮短了30%,極大地提升了固化效率,員工終于不用再加班灌膠了,按期完成了生產(chǎn)任務(wù)。

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優(yōu)化生產(chǎn)流程 提升工作效率

近期,在今年8萬(wàn)錠YM-1生產(chǎn)中,產(chǎn)品生產(chǎn)周期短,員工工作強(qiáng)度大,生產(chǎn)任務(wù)重。特別是檢測(cè)條連接的硅膠線加工環(huán)節(jié),由于線軟,無(wú)法使用我們的老下線機(jī)下線,工人們只能使用傳統(tǒng)方法,剪刀裁剪,手工剝線,生產(chǎn)效率低,下線長(zhǎng)短不一,影響美觀。

在“我為群眾辦實(shí)事實(shí)踐活動(dòng)中,制造部黨小組召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)討論研究解決。會(huì)上,黨小組成員集思廣益,認(rèn)真生產(chǎn)環(huán)節(jié),討論每個(gè)環(huán)節(jié)提升效率和改變工藝的可行性。會(huì)后,制造部黨小組將電纜下料剝皮機(jī)用來(lái)嘗試下硅膠線,大家抱著試一試的態(tài)度,通過(guò)黨小組成員的反復(fù)調(diào)試,更換配件和裁剪刀片,最終電纜裁剪剝皮機(jī)完成了下硅膠線并剝皮的工作。

在制造部黨小組的努力下,正常硅膠線裁剪剝皮,需要3-4天才能完成的工作量,現(xiàn)在2小時(shí)就能完成,生產(chǎn)效率得到了極大提高,而且導(dǎo)線裁剪的一致性更好。

自我為群眾辦實(shí)事的實(shí)踐活動(dòng)開(kāi)展以來(lái),制造部黨支部始終把黨史學(xué)習(xí)教育和生產(chǎn)實(shí)踐相結(jié)合,把解決員工生產(chǎn)困難和問(wèn)題作為推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育的著力點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,解決問(wèn)題,努力提升生產(chǎn)自動(dòng)化,提升勞動(dòng)生產(chǎn)率,將“變成了“可能,有效減少了員工工作量。大家真正感受到了黨小組的關(guān)懷,也更加堅(jiān)定了制造部黨支部為大家排憂解難的決心。