技術(shù)交流

DQSS-4AG清紗監(jiān)測裝置的應(yīng)用探討

發(fā)布時間: 2005-02-02 來源: 作者:
〔摘要〕  在絡(luò)筒機(jī)上使用了清紗監(jiān)測裝置定長功能后,筒紗長度一致,為整經(jīng)集體換筒奠定了基礎(chǔ),同時也減少了回倒筒腳的工作量。
〔關(guān)鍵詞〕定長;誤差;因素;毛羽;筒腳

    我公司是具有紡紗和織布為一體的全能紡織廠,作為織布的前道工序——絡(luò)筒工序,生產(chǎn)出的筒子紗要滿足整經(jīng)集體換筒需要,對筒紗定長提出了嚴(yán)格的要求,多年來我們一直采用的是以尺子量作為定長的主要工具,但是由于設(shè)備的老化,機(jī)器狀態(tài)等因素,造成筒紗定長差異較大,整經(jīng)退下來的筒腳往往較大,每月回倒筒腳量在14~15t左右,這樣造成了人工、用電等方面的浪費(fèi),已不能適應(yīng)現(xiàn)代化管理地需要。為此今年我公司在1332M型絡(luò)筒機(jī)上安裝了DQSS-4AG清紗監(jiān)測裝置,保證了筒紗定長。

    DQSS-4AG清紗監(jiān)測裝置是用于紡織廠普通絡(luò)筒工序的一種首創(chuàng)的微機(jī)數(shù)字化電子清紗監(jiān)測裝置。它集清紗、定長、統(tǒng)計(jì)、自檢等功能為一體。為了保證定長的準(zhǔn)確性,該裝置采用紗速全程跟蹤技術(shù),滑移系數(shù)可修正技術(shù)等。

    由于普通絡(luò)筒機(jī)是統(tǒng)一車速,且錠與錠之間機(jī)械狀態(tài)有差異,對定長的準(zhǔn)確性、一致性有影響。因此,在使用定長功能時,應(yīng)盡量保證筒紗與槽筒的平行以及筒紗運(yùn)行的平穩(wěn)性;同時也應(yīng)盡量保證搖架壓力的一致性以及紗線漲力的一致性。為了彌補(bǔ)這些差異,該裝置還可單錠設(shè)定定長值。

   該裝置技術(shù)指標(biāo)為:
(1)  定長范圍:1000~320 000m;
有效定長范圍:30 000~310 000m;
(2)  定長平均誤差:E≤±1%;
(3)  長度差異率:(CV%)≤2%;
(4)  可按半臺車、崗位和單錠設(shè)定長度和顯示定長、筒長且有自動滿筒功能。

1  定長試驗(yàn)
在未使用定長清紗器時,針對整經(jīng)工序集體換筒,采用尺子量進(jìn)行落筒,往往出現(xiàn)整經(jīng)退回筒腳大,同時反復(fù)回倒增加毛羽影響布面質(zhì)量,在使用DQSS-4AG清紗器的定長功能后,選擇合理的筒紗卷繞長度,此類問題得以明顯改善,最大限度的減少整經(jīng)筒腳長度,從而也減少回倒筒腳的工作量,現(xiàn)將有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析如下:

J18.2tex紗的整經(jīng)長度27000m/軸,每只筒子可卷4個軸,且要有一定的筒腳余量,以防跑空在經(jīng)軸上造成疵點(diǎn),4只軸長度108 000m,定長取111000m/筒,余量3000m,占2.7%,滑移系數(shù)0.98。
定長測試4次,每次試驗(yàn)一個崗位,結(jié)果整理如表1。
                  表1定長筒紗測試表                  單位:g

為了與不定長筒子紗對比,取4組不定長筒紗,每組一個崗位。未定長的筒紗是以大頭厚度7.6~7.9cm為標(biāo)準(zhǔn)筒紗,結(jié)果整理如表2。
                    
                         表2定長筒紗測試表                   單位:  g

從以上數(shù)據(jù)分析:
① 筒與筒之間卷繞的重量差異(CV%值),經(jīng)定長的各組均小于2%,平均1.79%,(指標(biāo)要求≤2%)未經(jīng)定長的一組均大于2%,最大3.54%,平均2.92%,說明不經(jīng)定長的比經(jīng)定長的卷繞一致性差得多。
② 經(jīng)定長的筒腳平均重量53.21g/只,占筒紗平均卷繞重量2017.21g/筒的2.64%,與設(shè)定長度的余量2.7%一致,說明所設(shè)的定長度和在滑移系數(shù)設(shè)定為0.98時基本符合。
③未經(jīng)定長的筒腳平均重量208g/只,占筒紗平均卷繞重量2189g/筒的9.5%,是定長筒腳平均重量的3.6倍,可見,采用定長后,筒腳的回倒工作量可減少75%。

2  影響絡(luò)筒定長誤差的因素
2.1  定長儀的精度
由于普通絡(luò)筒機(jī)是一個車速,所以錠與錠之間誤差是較大的,DQSS-4AG清紗監(jiān)測裝置的定長功能,由于采用了微機(jī)測定筒紗的長度,一致性好,誤差小,且筒紗單錠計(jì)長,以排除機(jī)械狀況差異對筒長一致性造成的不良影響,所以精度高,定長準(zhǔn)確性高。
2.2  絡(luò)筒機(jī)本身的機(jī)械狀態(tài)對定長誤差的影響?yīng)?br> (1)  單錠絡(luò)紗的筒紗在中點(diǎn)是滾動摩擦卷繞,滑移小,卷繞均勻,長度準(zhǔn)確;如接觸點(diǎn)在
筒子的大頭或小頭,這時滑移大,卷繞不均勻,一頭緊一頭松,卷繞長度不準(zhǔn)確,因此,應(yīng)選擇筒子與槽筒的接觸在中間位置。
(2)  握臂位置差異造成筒子對槽筒的壓力不一致,所以產(chǎn)生滑移不同,使卷繞長度產(chǎn)生誤差。
(3)  錠子跳動或探紗桿自動抬起而不斷紗造成紗線開關(guān)未打開而使筒紗自動加長,而數(shù)據(jù)
未記錄。
2.3  擋車工誤操作產(chǎn)生的誤差
(1)  接頭引紗時,紗未放入檢測槽內(nèi),雖卷繞了,但微機(jī)未記長度,造成大筒。
(2)  指示燈常亮提示滿筒后,擋車工未及時落筒繼續(xù)接紗,造成大筒。
(3)  壞筒落筒后,未及時清零而重新生頭接紗,造成小筒。
(4)  絡(luò)紗過程中出現(xiàn)疵點(diǎn),扒去一層紗,造成小筒。
(5)  清零方法不正確,微機(jī)認(rèn)為誤操作而不確認(rèn),造成定長不準(zhǔn)確。
(6)  不適應(yīng)先進(jìn)設(shè)備的生產(chǎn)技術(shù),仍用尺子量進(jìn)行落筒,造成定長誤差。

3  使用絡(luò)筒定長清紗器應(yīng)注意的事項(xiàng)
(1)  對清紗監(jiān)測裝置的要求:①跑紗時,檢測頭指示燈必須閃亮,若不閃亮則說明該頭有故障,可能是靈敏度低,需要更換或調(diào)整該檢測頭;②檢查清紗監(jiān)測裝置投紙片時,檢測頭必須發(fā)刀。
(2)  對操作人員的要求:①生筒子時,必須使檢測頭指示燈常亮;如不亮,要連按兩次清零按鈕,使指示燈常亮;②在沒有滿筒之前,絕對不能按清零按鈕,以免引起定長不準(zhǔn)。
(3)  正確使用定長功能,在進(jìn)行改換品種時,須先清除原有的一些數(shù)據(jù),以避免前后混淆。 (4)  絡(luò)筒機(jī)工作狀態(tài)要良好,紗筒和槽筒之間要保持平行,減少定長誤差。
(5)  卷繞長度和滑移系數(shù)不是一次能選擇合適的,要多試驗(yàn)幾次進(jìn)行調(diào)整后,才能選取比
較理想的滑移系數(shù)。
(6)  合理配置絡(luò)紗張力。張力大時易造成割毛,影響筒紗長度減少;張力小時造成筒子卷
繞松馳,影響筒紗長度增長。
(7)  擋車工要經(jīng)過培訓(xùn),特別在使用初期,要在教練員的指導(dǎo)下進(jìn)行,操作要規(guī)范,責(zé)任
要明確。

4  結(jié)束語
在1332型絡(luò)筒機(jī)上使用DQSS-4AG清紗監(jiān)測裝置的定長功能后,我們深刻體會到絡(luò)筒機(jī)采用筒紗定長裝置后,有利于整經(jīng)集體換筒,各筒子紗長度基本一致,保證了大、小筒子退繞時的張力,整經(jīng)后的筒腳很小,定長筒紗比不定長筒紗的整經(jīng)筒腳要減少75%以上,減少了回倒的工作量,因而也減少了因大量回倒筒腳而造成的毛羽等筒紗質(zhì)量下降。